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1993年6月14日,浙江省瑞安化工廠均三甲苯胺車間配酸工段反應釜發(fā)生爆炸,造成死亡3人、重傷9人、輕傷5人,經(jīng)濟損失達200多萬元。
瑞安化工廠是生產(chǎn)有機顏料、乳化劑、輕紡助劑等化工產(chǎn)品的國有企業(yè),由于染料中間體生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢硫酸難以處理,該廠于去年與復旦大學退休教師管理委員會簽訂了“改進三甲基苯中硝化技術”合同,擬從工藝路線上進行改造,使之不再產(chǎn)生廢酸。這一任務由該?;瘜W系1名退休教授和1名退休副教授擔任。今年4月兩名退休教授完成實驗室工作,于6月初偕1名退休高級工程師一起到廠,對生產(chǎn)設備進行了改裝。教授確認改裝符合要求后,決定在生產(chǎn)裝置上直接投料試驗。6月14日8時15分開始投料,8時35分反應鍋即發(fā)生強烈爆炸。鍋體從二樓振落到底樓,鍋蓋飛出11m遠,攪拌器電動機飛出22m多遠,廠房倒塌。1名操作工和1名教授當場死廣,站在稍遠處的6人被鍋內噴出的物料嚴重灼傷,其中1名副教授搶救無效死亡,另有9人有不同程度的灼傷或外傷。
試分析事故發(fā)生原因,并提出防止類似事故的措施。
答案:
事故原因分析:
1.違反技術改造的基本程序,將未經(jīng)小試鑒定,未經(jīng)中試的不成熟技術,用于企業(yè)的工藝改造,將僅通過60克試驗的實驗室“成果”,直接擴大到1100kg,并且在1000L反應釜上投料試驗。
2.對技術路線本身的危險性不認識。退休教授所用的基本路線是用醋酐取代硫酸,與硝酸配酸進行硝化反應。這條路線本身有較大的危險性;醋酐與硝酸混合可產(chǎn)生硝酸乙酰和四硝基甲烷,這兩種物質極不穩(wěn)定,容易爆炸。因此反應溫度應控制在10℃以下,而此項反應要求控制的溫度是30℃,可見所制訂的工藝條件是錯誤的,對其爆炸的危險性毫無認識。
3.對所用設備沒有進行認真的驗證。因釜大投料少,物料僅浸攪拌底部7.5cm,使攪拌的作用極大地降低。更嚴重的是液面距溫度計底部還有40多厘米,溫度計只能反映出氣相溫度,而不能反映出液相溫度,因此操作者錯將氣相溫度當成液相溫度去控制。設備上的這些問題在試驗前都沒有考核,就盲目地投料試車,從而導致了事故的發(fā)生。
防止同類事故的措施:
1.接受大專院?;蚩蒲袉挝坏目蒲谐晒仨毘墒炜煽?,并經(jīng)技術鑒定,轉讓技術時必須對生產(chǎn)中的安全問題有全面系統(tǒng)的介紹,對危險性大的生產(chǎn)過程,要有可靠的安全措施,要嚴格控制科研成果的來源,對于個人成果要得到有關部門的承認和鑒定才能轉讓。
2.參加技術鑒定的專家必須對新技術的安全可靠性嚴格把關審查,并在鑒定證書上真實地反映出問題,對安全可靠性負責??蒲谐晒D化為工業(yè)生產(chǎn)要嚴格履行程序,小試未經(jīng)鑒定的項目不能進行中試,中試未經(jīng)鑒定的項目不能進行工業(yè)化生產(chǎn)試驗。
3.企業(yè)新上項目必須在該項目上配有懂工藝,懂設備的工程技術及安全人員。技術力量沒配夠的項目不準開工。各種項目必須按“三同時”原則建設安全衛(wèi)生設施。凡安全衛(wèi)生設施不配套的項目不準開工。
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(責任編輯:中大編輯)
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